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刚果矿物论文:刚果选矿工艺探究

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刚果矿物论文:刚果选矿工艺探究

本文作者:王立刚1张慧2叶岳华1孙志健1陈金中1李成必1作者单位:1北京矿冶研究总院2中冶集团铜锌有限公司

浮选工艺流程对比试验

工业上一般采用硫化钠或硫氢化钠作为硫化剂,用于氧化矿浮选过程的活化。但也有研究表明[4],适量添加硫化钠,对硫化矿浮选亦有好处,可提高目的矿物的回收率。因此,在磨矿细度-74μm65%,石灰用量1kg/t,捕收剂Z-200用量45g/t,起泡剂BK201用量35g/t条件下,使用硫化钠进行预先硫化、后硫化及不硫化对比试验。试验流程见图1,试验结果见图2。结果表明,不添加硫化钠,目的矿物可浮性较差,铜、钴回收率低,选矿指标较差;预先硫化后,铜、钴回收率高,选矿指标较好,说明预先硫化改善了目的矿物的浮游速度,改善矿物可浮性,确定采用预先硫化方案。

粗选捕收剂种类试验

在磨矿细度-74μm65%,石灰用量1kg/t,起泡剂BK201用量35g/t,硫化钠用量500g/t条件下,进行粗选捕收剂种类试验,试验结果见图3。结果表明Z-200选矿指标最好,确定粗选捕收剂为Z-200。

粗选石灰用量试验

在磨矿细度-74μm65%,Z-200用量45g/t,起泡剂BK201用量35g/t,硫化钠用量500g/t条件下,进行粗选石灰用量试验。试验流程见图4,试验结果见图5。结果表明,石灰用量500g/t时,选矿指标较好。

粗选硫化钠用量试验

为了考察硫化钠对选矿指标的影响,在Z-200用量45g/t,石灰用量500g/t,起泡剂BK201用量35g/t条件下,进行粗选硫化钠用量试验。试验流程见图4,试验结果见图6。结果表明,随着硫化钠用量的增加,粗精矿产率增加,铜、钴、硫品位降低,回收率增加;但硫化钠用量500g/t至1000g/t,选矿指标变化不大;综合考虑,确定粗选硫化钠用量为500g/t。

粗选磨矿细度试验

在Z-200用量45g/t,石灰用量500g/t,硫化钠用量500g/t,起泡剂BK201用量35g/t条件下,进行粗选磨矿细度试验。试验流程见图4,试验结果见图7,结果表明,随着磨矿细度的增加,粗精矿产率增加,铜、钴、硫品位降低,回收率增加;综合考虑,确定粗选磨矿细度为-74μm60%。

精选条件试验

由于矿样中含有较多的白云母及滑石等可浮性较好的矿物,如不进行处理,将造成最终精矿杂质超标,从而降低最终精矿的品级。因此进行精选抑制剂相关试验。

1精选抑制剂种类试验

水玻璃、六偏磷酸钠等常用作浮选过程脉石矿物抑制剂,亦用于铜钴矿选矿过程精选抑制剂[5-7]。精选抑制剂种类试验流程为图4,石灰用量1kg/t条件下生产粗精矿,抑制剂种类试验结果见图8。考虑到精矿对MgO含量的要求,分析精矿中MgO含量。精矿中铜品位及MgO含量表明,BKAF选矿指标较好,确定采用BKAF为抑制剂。

2BKAF抑制剂用量试验

精选BKAF抑制剂用量试验结果见图9。结果表明,用量为60g/t时,精矿铜、钴品位较高且杂质MgO含量较低,确定精选BKAF用量为60g/t。2.7闭路试验在条件试验及开路试验的基础上,进行闭路试验研究。因闭路循环时,有部分易浮脉石返回,因此,将抑制剂BKAF用量提高至80g/t。闭路试验流程见图10,试验结果见表4。

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