前言:本站为你精心整理了小议地板混凝土的施工办法范文,希望能为你的创作提供参考价值,我们的客服老师可以帮助你提供个性化的参考范文,欢迎咨询。
1施工工艺改进和采用新技术
模板是作为混凝土结构的周边定形或分缝处分隔,也是作地板混凝土表面高程控制工具,同时也是摊铺机行走的轨道。在满足结构要求的前提下,还要考虑结构简单,安装方便,重量轻,搬运方便外,还要承受摊铺机的重量和运行时不变形等因素,综合上述因素,模板采用[14和[12的槽钢制作成模板,在槽钢凹槽的侧面焊上可以转动的三角钢筋支架,地板混凝土纵向分缝设有凹槽,采用50×50的角钢点焊在槽钢平侧面中间。模板每块长6m,重量约90~110kg,两个人可抬起,放在手推车上搬运。模板安装时,根据放样点,拉线校对安模的位置,对基层高出处挖除,低的地方用水泥砂浆找平模板底,搬运槽钢模板就位,打开支架,用钢钉穿过与支架连接管套,把钢钉打入地板基层上,模板即可就位固定。每块模板接头连接用M12螺栓连接。这种模板安装简单易撑握。
2混凝土入仓方式改进
在仓库地板混凝土浇筑前期,因仓库屋顶未盖顶,可用泵车送混凝土入仓面,用泵车送料,产量最高30m3/h,浇筑过程中还要移动泵车,浪费时间,而且一台泵车只能供一组用料,后来仓库全部盖顶了,泵车不能用了,只好另考虑混凝土入仓方式,采用混凝土运输搅拌车直接卸料入仓,由于仓库地板设计有两层钢筋网,混凝土运输搅拌车不能直接进入仓面,只能侧面卸料入仓,车本身的泄料槽不够长,5m宽的仓面人工铺料扒料的强度大,产量也不高,也容易产生骨料分离情况,通过实践改进,后来采用加长泄料槽的方法,直接把混凝土送到仓面每个位置,由加长泄料槽控制大部分仓面,减少人工铺料扒料的强度。在搅拌车入仓的道路也得考虑充分,采用跳条块浇筑时,混凝土运输搅拌车只在4~5m宽车道上卸料,人工铺料扒料的强度大。在采用从中间往两边浇筑混凝土方案后,搅拌车入仓的道路比较宽敞,搅拌车可从基层面送料入仓,也可从已浇筑混凝土面上送料入仓,泄料不受太多限制,铺料比较均匀,加上摊铺机的摊铺,基本上不用人工扒料铺料,减少了浇筑混凝土的人员和劳动强度。
3伸缩缝施工方法
横向分块长16.67m,伸缩缝要填充料材,面板中间设有传力杆,传力杆为Φ20圆钢,间距300。混凝土浇筑的质量和速度与浇筑的方案有很大关系,跳仓浇筑比连续浇筑慢,而且分缝连接处不平顺,影响混凝土表面感观。为提高混凝土浇筑质量和施工速度,就必须解决好在浇筑混凝土时,在伸缩缝放置泡沫板的施工问题,既不影响混凝土浇筑时摊铺机行走,又不能产生位移或变形。对此采用L50×5的角钢,在角钢的一直角边上焊上2mm厚的钢板作拦隔模板,钢板的高度比混凝土厚度略小5~10mm,在钢板上对应放置传力位置开U形口,在角钢外侧焊上三个可转动的三角支架,用于固定拦隔模板。在安装分缝拦隔模板和填料时,把泡沫板割成与分缝拦隔模板一样大小,并放在角钢内侧,按分缝位置,用钢钉固定角钢拦隔模板,传力杆从U形口穿过泡沫板,然后用架立钢筋支托好传力杆。安装分缝拦隔模板时不能高出两边轨道模板,以免影响摊铺机行走。分缝拦隔模板拆除是在混凝土振动密实过后即可拆除,拆除时用撬棍拔出固定钢钉,再抬起分缝拦隔模板,然后再用混凝土将模板的空腔填补。采用这种分缝拦隔模板,混凝土浇筑可在一条块中从始至终,中间不用移动摊铺机,大大地加快混凝土浇筑速度。分缝模板见图3~4。
4混凝土抹面工艺的改进
混凝土表面抹光工序必须改变,经过一段时间的摸索和实践,采用人站立操作油动式单轮磨光机进行混凝土表面磨光,效果很好,不仅提高了混凝土表面质量,同时大大地减少了劳动力,只需几个人操作磨光机和处理磨光机磨不到的地方就可以了,但要掌握混凝土初终凝的时间,即掌握混凝土磨光时间,才能把混凝土表面磨好。采用磨光机磨光后,解决了人工用量多和招工难的问题,大大提高了混凝土表面磨光的速度和质量。在后面施工中又采用人座式的油动式双轮混凝土磨光机,混凝土表面磨光速度更快,人工用量更少,满足了后期施工进度要求。一天完成四千多平方米混凝土地板的目标,表面质量也得到了进一步提高。
5施工作业的组织
当地劳工技能较差,语言不通又是我们沟通的最大障碍,大量采用中方员工,使用成本较高,而且想用工时再从国内招出去,时间来不及,也不现实,所以组织、培训当地劳工进行作业就很有必要。通过结合当地劳工的生活工作习惯和特点,以及他们的一些愿望等,有针对性进行操作技能的培训,在报酬上也采用多劳多得的原则进行分配。经过一段时间的努力,使当地劳工很快地适应我们的管理要求。后来我们还采用了计件承包方式,做得好的还有奖励等方法,工作效率提高特别明显。在使用当地劳工中,每5~15人就成立一个班组,由当地劳工技能较好的人员当班组长,由当地人管当地人。在施工中,采用形象进度图形式,将各班组每天完成的工作量描绘在形象图上,各班组之间形成互相对比,展开劳动竞赛。通过采取这些组织措施,使安哥拉罗安达市工业园项目28.5万m2仓库地板混凝土的施工任务得以顺利完成。
6效果与体会
地板浇筑混凝土的日产量由初期的600~1000m2提高到后来每天完成4000多平方米,特别是最后45天完成了13.5万m2地板混凝土,实现了优质快速施工目标,同时大大地减少工人的劳动强度,提高混凝土的质量,特别是混凝土表面平整度和光洁度方面的质量。实践证明,大面积混凝土地板优质快速施工,必须进行周密的施工策划和科学组织,采取合理的施工措施,注重施工工艺。同时,施工中加强重点工序的动态管理,是保证混凝土的施工质量和施工进度的关键。
作者:张焱光单位:广西水电工程局