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小议隧道坍塌及经验补救

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小议隧道坍塌及经验补救

1隧道进口正洞某处塌方处理

1.1工程地质及支护情况

D2K111+084~+140段地质及支护情况:该段设计为Ⅲ级围岩,岩性为褐红色安山玄武岩,支护类型为B段(大跨段)Ⅲ级复合式衬砌。初期支护参数为拱墙10cm厚C25喷射混凝土,拱部25cm×25cmф6钢筋网,拱部环×纵间距1.2m×1.5m长3m的锚杆,加强支护为纵向间距1.5m的拱部钢带。开挖至D2K111+090时,揭示围岩变差,节理裂隙发育,杏仁状结构,块状构造,杏仁多为石英、方解石,岩体较破碎,拱部右侧有股状地下水流出,流速约1L/s,围岩胶结及稳定性较差。四方查看后决定围岩变更为IV级围岩,采用B段IV级复合式衬砌,设置拱墙格栅钢架及拱部超前小导管加强支护,钢架间距0.8m/榀。现场实际施工采用的钢架为I14钢架。

1.2塌方情况

2010年6月23日晚20点D2K111+107~+110段准备安装拱架时,右侧拱部出现掉块,现场技术人员立即通知现场施工人员撤离,20点55分左右,右侧拱部慢慢开始坍塌并连带掌子面右侧坍塌。人员撤离后在准备将开挖台车用铲车拖出时,晚上21点23分拱部右侧瞬间发生垮塌,将开挖台车掩埋,直至晚上22点时所有人员撤离时,左侧拱部仍然有巨石滚出,塌方总量约60m3~70m3。6月24日早10点时,右侧拱部已经基本稳定,现场查看,塌方石方量约80m3,其中最大粒径石块直径达1m~1.5m。10点以后有零碎孤石滚出,下午17点40分左右,右侧再次出现的大的坍塌,砸坏四榀拱架,此事塌方量增加至约100m3。6月25日8点30分,再次出现大的塌方,砸坏3榀拱架,之后有零星石头塌出。截止6月26日上午11点,塌方基本稳定,塌方已导致7榀拱架被砸坏,塌方量约400m3~500m3。

2原因分析

地质原因该段围岩为安山玄武岩,位于地质蚀变带,岩体挤压破碎,“X”型剪切节理发育,穿透性好,岩体被切割呈独立块状,无联接性,自稳性差,层间多有泥状物充填,岩石之间无粘结力,岩石在自重和层间泥水的润滑作用下形成塌方。施工原因开挖进尺过大,现场实际开挖进尺达3m,且未施工超前小导管,由于该段位于大跨段,就给塌方造成了塌方空间;台阶过长,施工时上台阶长度为45m。塌方稳定后对塌方堆积体进行反压,并修整形成台阶,为下一步施工创造工作面。采用喷射混凝土封闭塌方堆积体。D2K111+093-+103段未破坏的初支钢架采用小导管进行加固,小导管环向间距1.2m/根,长度4m,和钢架相连。对D2K111+093-+103段初支采用I20型钢钢架临时支撑进行加固处理,防止塌方进一步向已初支段发展。每两榀初支钢架设置一榀竖向支撑,临时支撑。对D2K111+093-+103段初支采用长4m的Ф42锚管进行径向注浆加固,锚管间距1.2m×1.2m,梅花型布置;浆液采用水泥砂浆,注浆终压控制在4MPa~5MPa。注浆过程中加强监控量测和观察裂缝发展及临时支撑变形情况,如有异常,立即停止注浆,稳定后再进行注浆。钻孔验证注浆效果,效果达到要求后进行下一步管棚施工,不满足要求时进行补强注浆施工。注浆加固效果满足要求后,逐榀拆除临时支撑。施工D2K111+103-+133段长30m的Ф89注浆大管棚,管棚环向间距0.4m。管棚注浆完成后,对堆积体进行开挖施工,开挖采取台阶预留核心土法施工,对原损坏的钢拱架进行逐榀拆换,安全通过塌方段。

3经验总结

本次塌方自塌方发生到处理结束共耗时70d(塌方后更换施工队伍),可见塌方的损失是非常大的。碰到这种“X”型剪切节理发育、穿透性好、岩体被切割呈独立块状、无联接性的围岩时,从监控量测的结果看很难反映出变形情况,其发生塌方往往是瞬间的,一块围岩的滑塌马上可以引起连锁反应,形成塌方。而这种围岩看起来又给人非常好的感觉,这正是塌方往往发生在III级围岩段落的原因。因此碰到这种围岩时,开挖进尺控制在0.8m~1.0m,同时设置6m~8m的超前长锚杆,将独立的块状岩体串联起来形成“糖葫芦效应”,增强围岩的整体稳定性。对于这种围岩,当已开挖段设计只采用锚喷支护,无钢架加强支护时,在施工过程可采用2~3根并排焊接形成的Ф22钢筋束进行加强支护,使其在发生塌方前的变形在初支面能够反应出来,以便在塌方发生前及时采取加强支护措施。

作者:刘厚美单位:新疆建设兵团