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本文作者:王明辉未立清郭天立作者单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
0引言
锌氧化物杂料主要指炼钢烟尘、再生铜(黄铜和青铜)回收烟灰以及其它杂料经烟化富集的烟尘等,这些物料成分复杂,杂质含量高,尤其是含氯较高对后续锌回收工艺选择的影响较大,研究其脱除氯的技术对再生锌回收至关重要。
1国内脱氯工艺技术现状
国内锌氧化物杂料中氯的脱除采用火法和湿法工艺的均有,但未见有规模化使用的报道。火法工艺主要是多膛炉法;湿法工艺主要是水洗法、碱洗法。
多膛炉法:多膛炉多数用于处理回转窑氧化锌烟尘和烟化炉氧化锌烟尘,脱氯率一般80%,多膛炉工艺是能耗高的工艺。
水洗法:水洗是基于原料中的氯化锌和其它氯化物大部分溶于水,而氧化锌不溶于水的特点,用水洗涤使氯离子进入溶液通过过滤与不溶的氧化锌分离。水洗除氯,能耗较低,建设投资少,操作简单,但文献[1]报道,脱氯率不理想,只有80%~85%。
碱洗法:碱洗是基于原料中的氯化锌和其它氯化物,与碱或弱碱性碳酸盐反应生成难溶的氢氧化锌或碱式碳酸锌,而氯化物溶入溶液中通过过滤实现氯的脱除。碱洗除氯,受设备防腐限制建设投资高于水洗法,且试剂消耗高致使成本高,脱氯率75%[2]。
2水洗除氯工艺的深入探索
2.1实验室试验
2.1.1试验目的
找出水洗脱除二次锌物料中氯的影响因素及相应的变化规律。
2.1.2试验原料
试验原料为阴极锌铸型渣,用40目筛网筛分,筛下部分留做实验,筛分情况如表1所示,筛下部分铸型渣的化学成分如表2所示。
2.1.3试验及结果分析
铸型渣中的氯,实验采用水洗的方式除去,按照液固比为1∶6、1∶8、1∶10;温度为40℃、55℃、70℃;反应时间为0.5h、1.0h、1.5h;搅拌强度低、中、高三档四个实验因子安排正交实验,正交实验结果分析表列于表3。由正交试验表分析,影响因素顺序为时间、温度、液固比、搅拌强度,其中最佳条件为:A1B3C3D2,即:固液比1∶10、温度70℃、时间1.5h、搅拌强度中,此条件下氯的脱除率为84.64%。此反应结果还说明:再加大液固比、提高反应温度、延长反应时间,脱氯率应该有所提高,但考虑工程化条件,没有再做条件延伸探索。
2.2扩大试验
2.2.1试验原料
为验证实验室小试的结论并得到工程化条件下的实际脱氯率,进行了扩大试验。试验分别以阴极锌熔铸电炉的烟尘、蒸馏炼锌的焦结烟尘、挥发窑氧化锌多膛炉除氯的烟尘为原料考察脱氯率。试验物料的分析结果列于表4中。试验在容积为3m3的搪瓷衬里的反应器中进行,蒸汽加热,反应过程中机械搅拌。反应完毕泵入压滤机压滤,湿渣计量并取样测水分、制样分析。
基本反应条件:液固比10∶1,反应时间90min,温度80℃,搅拌桨转速140r/min。
分析及计算结果列于表5中。
2.2.2试验结果
现场扩大试验,进一步验证了实验室小试结论,水洗法除氯可行,一次洗涤脱氯率可以达到85%~90%,脱氯效果高于文献报道水平。
2.3试验结果分析
分析脱氯率不能达到或接近100%的原因,可能有两个方面的影响:一是水洗后的液固分离,渣中必然含有的水分溶解着部分氯离子;二是再生锌物料中含有一定数量不溶于水的氯化物,如Pbcl2和PbFCl[2]等。
从工程化应用的角度看,液固分离渣中溶解夹带的氯离子,是不可消除的,但通过进一步加大液固比并强化液固分离效果最大限度降低渣含水,进而降低渣中含氯量有一定潜力可挖掘。同样的理由,对含氯较高的锌氧化物杂料,采用多次洗涤也可以在一定程度上提高氯的脱除率。物料中含有不溶于水的氯化物,是水洗法无法脱除的。这部分水不溶氯形成于再生锌物料的产生过程,其性质与再生锌物料的形成工艺有关。无论是火法还是水法除氯,都未见脱氯率达到或接近100%的报道,或许都与这一原因有关。
3结论
(1)采用水洗法脱除锌氧化物杂料中的氯离子,技术可行,流程简单,一次性投资少。
(2)水洗脱氯最佳条件:液固比10∶1,反应时间90min,温度70~80℃,搅拌桨转速140r/min,一次水洗脱氯率可达85%~92%,高于火法烟化工艺,也高于文献报道的湿法脱氯水平。
(3)锌氧化物杂料中含有一定量的水不溶氯,必须采用其它方法深度脱除。
(4)采用水洗法脱除锌氧化物杂料中的氯离子,与氯离子结合的水溶锌同样进入溶液,也必须采取措施回收才能体现效益的最大化。