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铬泥回收再用研究

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铬泥回收再用研究

本文作者:程正平1丁志文1刘娜2庞晓燕1桑军1作者单位:1.中国皮革和制鞋工业研究院2.天津科技大学

目前,我国制革行业年排放污水在1亿吨以上,铬3500吨,硫5000吨,化学耗氧量15万吨。大量有害污染物的排放对环境造成了危害,如果有合适的工艺将部分污染物回收利用,将有效地减轻制革行业的环保压力,并且能够实现废弃物的资源化利用,产生一定的经济和社会效益。制革企业产生的大量铬污泥带来了环境问题,与此同时,铬作为制革工序中最为重要的化工材料之一,正变得越来越稀缺[2]。因此,我们尝试探索铬污泥回收利用的可行性,立足于现有的铬污泥处理问题,研究了利用铬污泥制备铬鞣剂的方法,变废为宝,既实现了铬污泥中铬的回收利用,又减少了含铬污泥对环境的污染,可以创造很好的经济和社会效益[3-7]。

1实验

1.1主要试剂和设备

铬污泥:制革厂铬鞣废水碱处理沉淀物(水分含量约为70%),由河北辛集制革区管委会提供。试剂:葡萄糖、氢氧化钙、亚硫酸氢钠、硫酸(98%)等常用化学试剂均购置于北京亚德试剂有限公司。设备:G1热泵循环不锈钢控温试验转鼓,无锡市德润轻工机械厂;ZXZ-1型旋片式真空泵,上海德英真空照明设备有限公司;BC-W501恒温反应釜,上海贝凯生物化工设备有限公司。

1.2实验方法

1.2.1实验选用铬泥的分析

固含量测定:烘箱法[8](国家标准法)。灰分含量测定:高温灰化法[8]。可灰化成分含量的测定:绝干铬泥中扣除灰分即为可灰化成分。三氧化二铬含量的测定:氯酸钾法[8]。1.2.2酸处理铬泥制备铬鞣剂取铬污泥于反应釜中,将硫酸溶液(质量比1∶3稀释)慢慢加入,升温至40℃,搅拌反应30min,升温至95℃,反应2h以上,过滤,分别收集滤液和滤渣。将滤液转移至反应釜内,加重铬酸钠,同时补加硫酸溶液,95℃下反应1h以上,加葡萄糖和亚硫酸氢钠溶液,直到溶液颜色变为深绿色(六价铬被充分还原),过滤,收集滤液,用固体氢氧化钙调节pH值至2.5~3.0左右,同时调节碱度至33%,再过滤干燥成粉末即可。

1.2.3鞣制实验

在酸皮上取对称位置,每份约20.0g,于三口瓶中做鞣制实验。实验工艺如下:液比1.0,氯化钠6.0%,并用酸调节pH值到2.5左右,铬鞣剂用量(以Cr2O3计)1.6%,振荡2h,用小苏打(1.2%左右)提碱,分四次加入,每次间隔15~20min,最后一次加入后,振荡1h,补加200%(60℃)的热水,再振荡2h,检测pH值在3.8~4.2之间,静置过夜,次日转30min。经小试优选方案后,用酸皮于转鼓中做放大实验,选用普通绵羊皮服装革鞣制工艺:浸酸→铬鞣制→铬复鞣→中和→填充→加脂→染色→干燥。

1.2.4蓝湿革鞣制性能检测

感官评价、收缩温度的测定[9],成革及废液中三氧化二铬含量的测定[8]。

2实验结果与讨论

2.1铬污泥处理前后主要组分的变化

经检测分析,铬污泥经本工艺处理前后主要组分的变化如表1所示。由表1可见,经过本工艺处理,500.0g铬污泥(水分含量为70.0%)只剩下20.0g(水分含量约为72.7%),回收率(有效利用部分占总重的比率)高达96.34%。同时,Cr2O3的含量由32.3%降至4.8%,大大地降低了铬污泥中Cr2O3的含量。为工厂提供经济效益的同时有效地降低铬污泥对环境造成的污染。

2.2硫酸用量及稀释倍数的影响

实验中发现:硫酸的稀释倍数越大,后期过滤越容易,但大倍数稀释后,造成滤液有效成分很低,烘干的成本大;若稀释倍数过小,则又会导致过滤困难。最终选定硫酸和水的质量比为1∶3。硫酸的用量越大,溶解的越彻底,硫酸的用量达到18%的时候,铬污泥的溶解率(溶解部分占总重的比例)达到88.3%。但大量使用硫酸,在充分溶解铬污泥的同时造成滤液的pH值过低,后期需要用更多的氢氧化钙去调节pH值,如表2所示,硫酸用量在18%的时候溶液的pH值低至2.08,当硫酸用量为16%时,溶解率达到82.4%,同时溶液的pH值等于2.48。综合考虑溶解度及后续工艺处理难度后,选定硫酸用量为16%。

2.3重铬酸钠用量的影响

铬污泥中可灰化成分含量很高,如果不降低有机物的含量,则会导致最后的铬鞣剂鞣制性能降低,为此我们考虑加入重铬酸钠,氧化有机物的同时还可以提高产物中铬含量。如表3所示,随着重铬酸钠加入量的提高,铬鞣剂中有机物的含量大大降低,当重铬酸钠在0.8%时,可灰化成分降到46.8%,当用量继续增加到1.2%的时候,有机物的含量降到44.9%。

2.4鞣制性能的检测及重铬酸钠用量的确定

由重铬酸钠用量控制在0.8%时制备的铬鞣剂鞣制的蓝湿革,其鞣制性能如表4所示。成革色泽和标准工业铬粉鞣制的革相差小,手感丰满,在鞣制性能和感官性能方面也较佳;蓝湿革中Cr2O3含量能达到3.12%;鞣制后的铬废液中Cr2O3含量低于2g/l。从不同部位取样,测收缩温度,均大于等于98℃,手感丰满、柔软,说明鞣制效果较好。考虑到重铬酸钠用量的增加会带来成本的增加,综合上述因素,把重铬酸钠用量控制到0.8%较为合适。

3应用性能研究

3.1再生铬鞣剂与标准铬粉差异性对比

再生铬鞣剂与标准铬粉差异性的对比结果如表5所示。由表5可知,经此工艺制备的铬鞣剂铬含量达到23.5%,与标准铬粉的25.0%相差无几;两种铬粉的碱度和pH值也相差不大;由于制备再生铬鞣剂的原料铬污泥中有机物的含量较高,导致再生铬鞣剂中可灰化成分高达36.8%,与标准铬粉的22.8%差别较大。

3.2鞣制对比实验

沿背脊部对称取样,分别用标准工业铬粉和再生铬鞣剂,按照普通绵羊皮服装革生产工艺鞣制。成革的性能检测结果如表6所示。由表6可知,两种铬鞣剂鞣制的成革收缩温度均为98℃,成革中Cr2O3含量、撕裂力、撕裂强度、断裂伸长率、抗张强度各项指标均较为接近,表明再生铬鞣剂鞣制性能接近标准铬粉的鞣制性能,可以替代或部分替代标准铬粉用于鞣制生产。

4结论

(1)用硫酸溶解铬泥时,综合考虑溶解度及后续工艺处理难度,硫酸的用量控制在16%较为合适,此时铬泥的溶解率达到82.4%,溶液的pH值等于2.48。(2)用重铬酸钠消解使得铬鞣剂中有机物的含量大大降低,重铬酸钠较佳用量为0.8%。鞣制后的蓝湿革中Cr2O3含量达到3.12%,铬废液中Cr2O3含量低于2g/l,收缩温度大于等于98℃,手感丰满、柔软,鞣制效果较好。(3)经应用对比试验证明:再生铬鞣剂鞣制性能接近标准铬粉的鞣制性能,可以替代或部分替代标准铬粉用于鞣制生产。

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