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本文作者:全在镇于险民宁红雁作者单位:黑龙江烟草工业有限责任公司海林卷烟厂
目前,卷烟加工企业使用的卷烟机供胶装置主要有两种形式,一种是重力供胶(MOLINS系列),另一种是微型供胶泵供胶(PROTOS,GD系列),这两种供胶胶形式各有优缺点,但都存在供胶量不能随卷烟机速度变化而使供胶量变化的缺陷,为此我们选用了一种气动控制供胶装置,该装置除保留原来两种供胶装置的优点外,通过气动、电控系统控制,有效地解决了供胶量与卷烟机速度之间的关系,不仅节约胶液,而且能使涂胶更加均匀,减少操作过程的胶液浪费,使供胶量与卷烟机速度同步,跑条减少,烟支质量提高,消耗降低。
工作原理如图所示:工作原理示意图:1.胶筒;2.阀门;3.气动隔膜泵;4.快换接头;5.高精度压力传感器;6.排气阀;7.补气阀及压力表;8.胶缸;9.液位光电管;10.阀门;11.快换接头;12.压簧;13.微型气缸;14.喷胶嘴;15.连接管道。
本装置分为三部分:
(一)胶液供给,包括胶筒(1)、阀门(2)、气动隔膜泵(3)、快换接头(4);(二)胶液输出,包括胶缸(8)、高精度压力传感器(5)、排气阀(6)、补气阀(7)、液位光电管(9)、阀门(10)、快换接头(11)、压簧(12)、供胶嘴(14)、微型气缸(13);(三)电、气控制,PLC一只,相应的压缩空气管路、接头等。
胶液经过滤后通过气动隔膜泵(3)输入至胶缸(8),为使胶液输出均匀并能按要求定量、定时供给,胶缸上装有高精度压力传感器(5)。它的作用有两个,一是保证胶缸内有一定压力(一般为0.01~0.012Mpa),另一作用是根据压力信号值控制气动隔膜泵(3)向胶缸供胶,当胶量达到胶缸上限时,液位光电管(9)输出信号,此信号与压力传感器(5)的信号通过设置程序控制气动隔膜泵(3)的启动、停止、时间等参数,达到控制胶量目的。当胶缸内的压力小于设定值而胶量足够时,补气阀开启,补充少量压力,当胶缸压力大于设定值时,排气阀(6)开启,释放少量压力,补气阀(7)和排气阀(6)均受压力传感器(5)的PLC程序控制,工作结束后,打开快换接头(4)和(11),将胶缸取下进行清洗。
胶液从胶缸输出后,由胶管输入至供胶嘴(14),压簧(12)将针阀压至供胶嘴喷口处,胶液不能随意流出。针阀端部为锥形,与胶嘴形成一个“胶液供给定量开关”,当针阀向上动作时胶嘴开启,反之关闭,胶液流量由气缸(13)的行程和针阀锥度控制,气缸行程与机组速度成线性关系,车速高时针阀向上运动距离大,相应供胶量加大。微型气缸(13)动作设定为两挡,即手动和自动,调试时用手动,正常工作时用自动。
在零件制造时所有材料均按食品级标准,胶缸在工作时内部有少量压力,在加工时要具有一定强度并有良好的密封性,使用的空气压力要清洁卫生,不允许有油质,压力大于或等于0.4Mpa,微型气缸及压缩弹簧机构设计要动作可靠,供胶嘴要能上下翻转,此处是本结构的关键部位,阀针锥度与喷胶孔要配合好,防止在停机时胶液渗出。
本装置考虑了卷烟机工作状态的所有情况,各种元件及控制均按实际选用,安装调试方便,克服了原机的缺陷,经使用是一种较为理想的供胶装置。