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本文作者:吴霞明作者单位:民丰特种纸股份有限公司
气刀涂布机的基本原理是给原纸涂上过量的涂料,然后让气刀将过剩的涂料吹去,气刀主要用于平整涂层。气刀涂布靠风机的风力来控制涂布量,要求涂料的固含量低,易于吹落,因此能耗较高;纸张烘干时要求的温度高而时间长,导致耗煤量大。由于它是一种随形涂布机,涂层只附着于原纸的表面,而对纸的平整度无改善作用。如果上料时,涂料过剩的话,则会使涂层产生严重的花纹痕迹;同时,它的结构不紧凑,气刀容易受到干涂料的堵塞,以致引起涂层的痕迹,即纸面产生风刀印,影响纸张的表面涂料的均匀性和平整性。我厂的涂布机也是传统老式的气刀涂布,虽产于20世纪90年代,但是合资方印尼自行设计组装引进的一台机器。安装运行后,机器结构不合理、能耗高、噪音大等缺陷日益突出,如一般的气刀涂布机有一套排气和回收系统(分离槽)和涂料循环系统,设有挡板的料气分离槽,将大量的空气从回流的涂料中分逸出来,而且它的气压是可调的。而现有的设备没有料气分离系统,生产过程中吹落的涂料形成大量雾状物四处喷溅,还会在料槽内产生大量的机械泡沫,既影响生产又造成涂料的流失,对环境的污染也很大,容易吸入体内对人体健康不利。另外由于它的风压是不可调的,对控制涂布量极为不利,直接影响到产品质量。多年来,曾多次试图对其进行技术改造,以提高和改善其性能。但由于该设备是整机进口、机电一体,一旦改造,就涉及到整个电脑控制系统重新设计,稍有不慎会造成整机瘫痪。借被列为市科技计划项目的契机,我们决定把涂布头的技术改造作为重点,进行气刀改刮刀的尝试,经过不断的努力,终于取得了明显成效。
1技术改造中的主要内容和技术关键
在涂布机气刀改造为刮刀过程中,主要解决以下5个技术难点:
1.1涂布刮刀上料系统的改造
由上料辊和涂料盘组成刮刀涂布的原理较为简单,就是通过上料辊将过量的涂料涂覆在纸幅上,然后用刮刀将多余的涂料刮去,避免漏涂和喷溅,保证上料的均匀性、一致性,为纸幅的表面带来均匀的涂布效果,多余的涂料返回涂料收集盘循环使用。但是如果涂料过多,则形成浪费;有些涂料颗粒较大,也会影响涂布的均匀性。因此整个上料系统的合理设计是日后正常使用的关键之一,所以首先确定上料系统的改造方案。通过现场观察研究,在涂料进刮刀前的部位自行设计安装了一根饰面辊,以对进刮刀前的涂料进行修饰,同时增加了对回料收集后双道过筛系统,有效地避免了大颗粒涂料,使得涂布更加均匀。
1.2刮刀形状要求的确定
刮刀的几何形状是非常重要的。刮刀磨损程度对于涂布质量的控制是非常重要的,这就需要确定刮刀的刃口角度、刮刀的厚度和宽度及刮刀的硬度。而各厂家生产的品种不一、涂料的性质不一和上料的多少不一,对刮刀的选择有很多不确定性。另外由于机器幅宽为1880mm,国内同一档次的设备都为窄幅门机器,即幅宽在1000mm左右,这给刮刀选择增加了很大的难度。而国产的1880mm宽的刮刀在使用过程容易变形,产生挠度;且它的刚性不够,如涂料中混入小颗粒,极易使刀口产生小裂口而造成涂布不均匀。通过反复实验,最终确定了刀片的技术参数,分两步走,刀片选择了进口的,而相应配套的部件自行设计,国内采购,使得成本大大降低,通过实际操作、反复调整,运行效果良好。
1.3背辊的选型
关键是确定辊筒的直径和硬度。它是随工艺条件的要求而变化的,硬度要适当,辊面直径大小要合理;包覆材料的受压伸缩率要一致,同时光洁度要精细等,还要求在刮刀的恒定压力下,背辊与刮刀接触部位略有变形。而涂布头空间十分有限,这对辊子直径大小的选择带来了限制,同时也限制了辊面硬度的选择。大量实际经验的积累和反复多次实地试运行,为最终选择合适的背辊创造了条件。
1.4涂料循环系统的改造
在实践中发现,改成刮刀后虽然机械泡沫减少很多,但由于固含量由3%提高到了7.0%,从而使涂料黏度大大提高,一旦产生泡沫就很难消除,尤其是像聚乙烯醇那样的高黏度涂料。所以还必须对原来的送料系统进行改造。采取增加高位桶及高位桶溢流的方式,尽可能避免机械泡沫的产生;同时将料槽进行分层处理,使得刮刀下来的余料和料槽中新鲜涂料进行分离以彻底消除泡沫,余料重新回收消泡以后再使用。另外,对整个输送管道进行系统的改造,如将原有的齿轮泵改用往复泵,既增强了泵的扬程又减少泡沫的产生等,另外增加一个加热保温装置,以确保冬天生产时涂料温度的恒定,有利于泡沫的消除,实际效果比较理想。
1.5电气技术参数设置
整个电气自动化控制系统参数的重新设置和调整,是确保机器正常运行的关键。它涉及到整个电脑控制系统重新设计,稍有不慎会造成整机瘫痪。经过反复试验论证克服了没有电气图纸的困难,完成对上料辊系统的改造。由于涉及多个品种的生产,必须给上料辊单独设置变频电机,根据纸种调整上料辊转速,以取得更好的上料效果。通过对原有的车速、上料辊转速的测算,选取了适宜的齿轮箱和配套电机,改装了上料系统,取得了良好的效果。同时对原有的齿轮、同步带也完成了改造,使之相互配套。由于上料系统改装,使得张力系统也必须做出相应的调整。张力的细小变化都将给纸张质量带来很大的影响,因此它的调整必须耐心,只能逐步试验,通过反复的调试,以获得最佳值。最终通过在张力辊上增加辅助外挂物的方法,取得了成功,完成了对张力系统的调整。
2实施步骤
(1)自行研究、设计出初步草案。(2)寻找合格的生产设备厂商,按公司提供的草案进行可行性分析,对设计图纸进行改进。(3)聘请国内同行专家,对方案再次进行修改认证,以确认其实施中的可操作性,去相关厂家进行现场参观考察。(4)确定设计方案,进行相关设备的采购、委托制作和加工。会同设备制造厂商进行刮刀、背辊的安装、调试;张力自动控制系统的安装;料槽(回料系统)的制作和安装;进行涂料循环系统的改造和管道安装;电气自动控制系统等技术参数的重新设置和调试。(5)设备改造完成后进行整机空运转,不断进行调试直至试运行正常,建立工艺技术操作规程和技术文件,按标准化作业。(6)操作培训。由于涂布机刮刀的操作方法和气刀是完全不同的,所以必须对员工进行理论和操作技能培训,提高员工对新设备性能的认识,掌握操作技能,才能保证改造彻底成功,进行实物试车直至正常生产。
3生产技术工艺参数
3.1生产工艺流程(图1)
3.2工艺参数的确定
以生产离型原纸为例,改造前后的工艺参数如表1。
3.3改造前后烘干加热流程对比
改造前、后的烘干加热流程及参数见图2、图3。
4实施运行效果
通过涂布机刮刀改造节能新技术的开发应用,解决了投产以来设备能耗高、生产效率低、噪音大、粉尘污染环境和影响职工身心等困扰企业发展的问题,大大提高了机器运行效率,经济效益和社会效益显著。主要有:
(1)节约了水、电、煤等各项能源消耗,提高了机器运行效率。车速:由于涂料的固含量从原来3%提高至7%,使车速从原来的120m/min提高到150m/min,提高机器运行效率25%;电耗:原有30kW的风机停用,以及65kW锅炉的引风机、鼓风机实际工作时间从原来的18h/d缩短到8h/d,电耗可大大降低;煤耗:65kW锅炉的引风机、鼓风机实际工作时间从原来的18h/d缩短到8h/d,也使得煤耗大大降低;水耗:锅炉用水降低了三分之二。另外,由于改用刮刀后,涂料的机械泡沫基本消失,机器洗车次数减少,减少了涂布机洗车用水。
(2)生产环境大幅度改善和涂料的节约。用气刀生产各种涂布纸,如果是生产无碳复写纸,除了涂料飞溅造成浪费外,更麻烦的是生产现场到处是粉尘,影响员工的身心健康和车间环境的清洁;在生产乳化型食品级硅油纸时,如用气刀生产,使涂料在风压的作用下提前固化析出,造成大量的涂料浪费,同时空气中弥漫着大量细小的硅油颗粒,虽然涂料无毒无害,但人长时间吸入,明显感到喉部不舒服,同时连续生产时间长的话,涂料固化速度加快,只能停机洗车,浪费很大,限制了该产品的开发试制;如果生产离型原纸,大量的风流吹出,使得涂料聚乙烯醇容易结皮和产生大量的泡沫,尤其是冬天,结皮现象更严重,除了聚乙烯醇浪费外,生产上容易产生黏料、黏边、破洞等质量问题。实施改造,改用刮刀后,很快解决硅油在生产过程中的固化问题、聚乙烯醇的泡沫和结皮等问题,成品率提高,经济效益明显。
(3)改善了纸张外观性能,提高了纸面的平滑度、光泽度等技术指标,提升了产品档次,实现了产品升级换代。总之,涂布机刮刀改造节能新技术的开发应用项目是成功的,具有较好的使用价值和一定的独创性,取得了较好的经济效益和社会效益。