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胜利油田孤东采油四矿所辖区块主要为稠油区块,稠油产量占全矿总产量的70%以上。由于原油黏度高,一般需要注入高温高压蒸汽,成本投入明显高于常规井开发,形成了高成本、高投入、高风险、低效益“三高一低”的开发特点。2004年以来,该矿从强化基础管理工作入手,坚持“细化、量化、优化”的原则,实现了管理规范化、决策科学化、效益最大化。
坚持细化原则,实现管理规范化
所谓细化,就是在生产经营管理中,对每一过程、每一环节,甚至每一个基础数据精细管理,不放过任何死角。在基础管理工作中,该矿以实施稠油开发增产增效工程为重点,从制约稠油开发的因素和影响开发效益的每个管理环节入手,找出主要原因,对症下药,努力寻找注汽、作业、采油全过程的效益潜力点,向细节管理要效益。
在减少无效、低效注汽工作量上,该矿把实施优化注汽参数、优化稠油生产参数作为攻关重点,把效益评价贯穿于措施选井、方案制定、措施工序管理、开井后生产管理过程的始终,全方位、全过程削减无效、低效成本投入,不断提高开发效果。一年来,该矿累计注汽192井次,同比减少28井次,增产稠油1.2万多吨;吨汽成本由原来的98元下降到92元,吨油操作成本下降29.2元。
坚持量化原则,实现决策科学化
所谓量化,就是要求生产过程的每一环节都要有翔实的数据统计,在此基础上,实现科学量化承包、量化考核。
根据全年生产经营任务,该矿将各项产量、成本指标,层层量化分解到班组、个人,制定了基础管理量化考核细则,为开展单井效益分析打下了基础。在单井效益分析活动中,该矿从统计基础数据入手,建立了单井效益分析系统数据库,班组每日将发生的成本分项目、分井别填入报表中,然后生成全队各项目成本的具体发生情况,使成本与职工“天天见面”,职工分析、控制成本意识显著提高。同时,该矿将稠油井分为高效井、低效井、无效井,建立分类管理措施,高效井开足马力生产,低效井合理配置挖潜措施,使其转化为高效井,对无效井采取补孔、改层、成本挖潜等增产增效措施,努力使其转化为有效井。
通过热采效果评价,目前该矿有18口油井及时得到转周注汽,全年否决注汽12井次,减少无效投入450多万元。同时科技人员学习经营管理知识,技术措施的提出与实施首先通过效益评价这道关,实现了“以产量论英雄”向“以效益论英雄”的转变,使生产经营更加规范。
坚持优化原则,实现效益最大化
所谓优化,就是以效益为前提,优化管理方式、方法,达到效益最大化。
为优化注汽参数,该矿在稠油井投入注汽前进行注汽后效果预测,对方案的技术可行性和经济产量进行分析,预测注汽后产油量超过经济产量的井方能投入注汽。为优化注汽参数设计,他们根据地层厚度、原油黏度等地层、油性参数确定周期吞吐最佳注汽量、注汽强度、注汽干度,做到该多注的汽不少注、该少注的汽不多注。对原油黏度较低的井适当减少注汽量,降低注汽干度,主要是通过注汽启动实现常规开采,以减少成本投入。
同时,他们根据每口井的生产特点进行躺井趋势分析,制定单井管理措施,落实“一井一策”制,让对策和措施落实到每一个管井人身上。今年1~5月份,该矿躺井率为3.5%,比上年同期下降2.5个百分点,创躺井率新低;检泵周期也由327天提高到了389天。
通过实践,该矿的管理者充分认识到,要实现基础管理创新,坚持细化是前提,坚持量化是保证,坚持优化是关键,这样才能推动油矿的持续健康发展。